2019-04-19
真空泵維修廠家分析環保油裝置中真空泵故障原因
係統漏入空氣是真空泵產生結焦的主要原因,及時堵漏和防(fáng)止管(guǎn)線腐蝕是防止結焦的最好措施。通過本(běn)文-真空泵維修廠家分析環保油裝置中真空(kōng)泵(bèng)故障原因,希望(wàng)能為我們提供了係(xì)統在負壓下泄漏的查找方法,同時為今後新(xīn)建(jiàn)裝置的材質升級積累了(le)寶貴經驗。以及,針對環保(bǎo)裝置中真空泵故障現象,我們應該采取什麽樣的措施來應對。
真空泵維修廠家分(fèn)析環保油裝置中(zhōng)真空(kōng)泵故障原因
東莞市普(pǔ)諾克真空科技有限公司發現真空泵故障頻繁發生的直(zhí)接原因是:一是回收係統漏入空氣,部分溶(róng)劑被空氣攜帶進入泵體,在高溫下發生氧化縮合進而生成焦炭(tàn),二是出口切液不及時,液體長時間積存在缸體內經反複高溫(wēn)壓(yā)縮最後生成焦(jiāo)炭。
環保油裝(zhuāng)置開工以來,腐(fǔ)蝕穿孔現象時有發(fā)生,其主要原因:一是目前裝(zhuāng)置操(cāo)作條件超過(guò)原設計(jì)條件,原設計溶劑比正常情(qíng)況(kuàng)為2:1,而實際中操作上達到了(le)6:1,管線內液(yè)體流(liú)速(sù)增加,致使管線衝刷、腐蝕加快;二是管線老化減薄嚴重,部分廢油(yóu)、蒸汽管線(xiàn)彎頭部(bù)位厚度不足3mm,裝置(zhì)改造時(shí)未被發現;三是原料中含有微量的糠醛溶劑,原料(liào)呈(chéng)酸性,也是造成管線腐蝕的另一主要原(yuán)因。
在實際工作中德國真空泵維修廠(chǎng)家通過摸索發現(xiàn):真空泵一旦出現切液閥有白色煙氣冒出,機泵運行(háng)負荷重,噪聲明顯增大,檢(jiǎn)測運行電流較高,電流(liú)達(dá)到40A左右(正(zhèng)常(cháng)運轉電流在26-27A),停泵(bèng)檢修機泵氣缸體(tǐ)內出現結(jié)焦,吸、排氣閥內表麵堆積著黑色的結焦物使機泵無法正常運行等情況時,反而能夠(gòu)間接證(zhèng)明係統已經出現了漏洞,這也為我們及時消除係統存在的(de)缺陷提(tí)供了一定(dìng)的(de)幫(bāng)助。
針對真空泵維修廠家分析環保油裝置中真空泵故障原因之(zhī)後,我們采取的措施(shī)有:
(1)發現真空泵出口切液閥處冒出白(bái)煙,並伴有難聞氣味,說明係(xì)統已出現泄(xiè)漏,應立即停泵查漏;
(2)對設備、管(guǎn)線進行定(dìng)期測厚,尤其是易發生穿孔的部位當(dāng)發現有減薄現象嚴重的部位(wèi)應立即進行停工檢修和(hé)更換,以減少裝置泄漏後對(duì)真空泵的損壞;
(3)油杯保持注油暢通(tōng),保證真空泵氣缸體內潤滑良好;
(4)泵出口(kǒu)最低(dī)點(diǎn)切液閥處每小時進行一次(cì)切液,防止因積液造(zào)成撞(zhuàng)缸事故;
(5)經常檢查缸體振動情況(kuàng),發現機泵運轉聲音異常及時停運,並聯係鉗工對機泵進行檢查,找出產生振(zhèn)動(dòng)的原因;
(6)每日對真空泵電(diàn)流進行測量,發現電流高於正常運(yùn)行電流50%,應停(tíng)泵聯係鉗工處理;
(7)為防止(zhǐ)氣體內攜帶雜質進行真空泵進(jìn)口閥,影響閥(fá)正常工作,水洗罐不得擅自停用,液位應保持在規定的區內(nèi)。
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