2020-03-19
真空泵維(wéi)修之真空泵出力低的影響因素
真(zhēn)空泵維修之真空泵出力低的影響因素分析:
(1)真空泵轉子與泵(bèng)殼體間隙大(dà)超標造成出力低。
(2)抽真空係統有二級(jí)抽氣係統的,其中二級抽氣係統沒有建立起來,造成出力(lì)低。
(3)變速(sù)箱齒輪配(pèi)合間(jiān)隙偏大造成泵側轉速低,出力低。
(4)電(diàn)機(jī)出力低。
真空泵出力(lì)低的故障處理方法(fǎ)及(jí)真空泵維修技術措施有:
1、拆檢前先做機組真空嚴密性試驗,試驗合(hé)格後再進行真空泵(bèng)的相關拆檢的工作確保管路無泄漏。真空泵停運停電,關閉人口電(diàn)動門、停電。記錄汽輪機的真空值。拆卸(xiè)檢查部件步驟順序:連通管、膜盒閥、噴射泵拆檢:第一步先檢查電磁閥與膜盒閥連(lián)通管,第(dì)二步檢查膜盒閥,第三步檢查空氣噴射泵。
2、檢查電磁閥與膜盒閥連通管路是否髒汙、堵塞。拆卸連通管(guǎn)路兩(liǎng)側接頭,檢查管路是否暢(chàng)通,如果堵塞(sāi),清理衝(chōng)洗幹淨後,再回裝。拆(chāi)卸連通管前,應該先少量鬆開鎖母,運行人員就地壓力表變化,有無吸氣現象發生,如果吸氣嚴重,說明(míng)入口電動門不嚴,必須停止(zhǐ)此次檢查工作。
3、第二步檢査膜盒閥(fá):拆開膜盒閥上部螺栓、法蘭上蓋,拆卸閥(fá)杆。檢查閥杆是否卡(kǎ)澀,彈簧是否破損。打磨清理閥杆,觀察密封圈是(shì)否破損,如果老化磨損更換新的密封圈。
4、檢查空氣噴射(shè)泵噴嘴有無髒汙,進行清理後回裝。
5、記錄修前修後汽輪機的真空值,啟動(dòng)真空泵狀態穩(wěn)定後,停運真空泵(bèng),熱工人員投入運行模擬信號程序打開真空泵電磁閥,檢修人員就地聽取電磁閥有無開關動作聲音,觀察(chá)電機電(diàn)流是否(fǒu)達到110A左右,約40分鍾後記錄汽(qì)輪機(jī)的真空值,分析對比機組真空和電機電流情(qíng)況為診斷設備故障提供試驗數據。
6、泵檢修期間如(rú)果遇(yù)到真(zhēn)空泵出現故障,緊(jǐn)急恢複真空泵,回裝各個零部件。
7、拆卸連通管前,應該先少量鬆開鎖母,運行人員觀察機組真空有無變化,巡操員觀察就地壓力表變化,有(yǒu)無吸氣現象發生,如果吸氣嚴重,說(shuō)明入口(kǒu)電動門不嚴,必須停止此次檢查工作,避(bì)免跳(tiào)機,待小修或者停備期間再進行拆檢。經(jīng)過拆檢發現膜盒閥(fá)、電磁閥有(yǒu)輕微的卡澀,清理打(dǎ)磨後,塗抹潤滑脂,啟泵(bèng)後,出力提(tí)高,電機電流(liú)達到110A,機組真空保持穩。
通過本文(wén)對真空泵維修之(zhī)真空泵(bèng)出(chū)力低的(de)影響因素(sù)進行分析,得出一個(gè)結論就是診斷真空泵出力低的故障,影響因素(sù)比較多,在真空泵故障處理的過程中體現了(le)不停運轉真空泵(bèng)的情況下,診斷真(zhēn)空泵故障,在檢修處理中以最(zuì)短的時間消除故障的成功經驗,具有一定的借鑒意義。
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